1 引 言
目前,我國對大型鍋爐的給水與蒸汽質(zhì)量指標(biāo)要求十分嚴(yán)格,因而需要對爐水品質(zhì)連續(xù)監(jiān)控。測量pH值大多采用傳統(tǒng)的PID控制算法,但在反應(yīng)過程中,因其中和點附近的高增益使得難以調(diào)整傳統(tǒng)PID控制器參數(shù)。因此只能采用很小的比例增益,否則系統(tǒng)不穩(wěn)定,而比例增益過小,又將使系統(tǒng)的動態(tài)特性變壞。對于鍋爐給水加藥測控裝置,已經(jīng)實現(xiàn)了加藥系統(tǒng)的自動化,但無自動配藥設(shè)備,仍需根據(jù)汽水實驗室的化驗結(jié)果人工配藥,這樣不僅工作強度大,而且所加的氨、聯(lián)胺均屬有劇毒易揮發(fā)物質(zhì),會給操作者造成嚴(yán)重危害,并導(dǎo)致環(huán)境污染。為此,提出變增益三區(qū)段非線性PID和積分模糊控制(IFC)算法的兩種新型pH值控制法。通過對帶有時滯的pH值中和過程進(jìn)行數(shù)字仿真,結(jié)果表明,這兩種控制算法均具有魯棒性強,響應(yīng)速度快和控制精度高的特點,尤其是IFC算法能克服pH值中和過程中的較大時滯。通過在某電廠的實際應(yīng)用,已實現(xiàn)了鍋爐給水配藥、加藥系統(tǒng)的全自動控制。
2 pH值控制方法的研究
2.1 常規(guī)PID控制
PID控制是按偏差的比例(P—Proportional)、積分(I—Integral)和微分(D—Derivative)線性組合的控制方式。圖1為常規(guī)的PID控制系統(tǒng)。其中,r為參考輸入信號;PID為控制器;P為被控對象模型;d為干擾量;e(k)為系統(tǒng)誤差;u(k)為控制量;pH(k)為被控過程輸出量。由圖可見,常規(guī)PID控制中的比例作用實際上是一種線性放大或縮小作用,很難適應(yīng)酸堿中和過程中被控對象非線性的特點。
圖1 典型pH值控制系統(tǒng)
2.2 變增益三區(qū)段非線性PID控制
將pH值變化按拐點分為:一個高增益區(qū)和兩個增益系數(shù)不同的低增益區(qū)。高增益區(qū)控制器采用較低增益;低增益區(qū)控制器采用不同的高增益,以滿足系統(tǒng)期望的性能指標(biāo)。此外為防止積分飽和,采用帶死區(qū)和輸出限幅的PID控制算法。
2.3 模糊控制
模糊控制算法概括為:根據(jù)本次采樣得到的系統(tǒng)輸出值,計算出輸入變量;將輸入變量的準(zhǔn)確量變?yōu)槟:浚桓鶕?jù)輸入變量(模糊量)及模糊控制規(guī)則,按模糊推理合成規(guī)則計算控制量(模糊量);由上述得到的控制量(模糊量)計算準(zhǔn)確的控制量。
3 電廠鍋爐給水加藥控制系統(tǒng)
某發(fā)電廠共有4臺300MW的發(fā)電機組,分為兩個單元,一單元為1#、2#機組,二單元為3#和4#機組。每個單元加藥計量泵包括鍋爐補給水(生水經(jīng)各種水處理方式凈化后,用于補充火力發(fā)電廠的汽水損失)和爐水兩種用水。現(xiàn)以二單元為例,加藥系統(tǒng)采用兩用一備共3臺加藥計量泵,即3#和4#機組各用l臺加藥計量泵,當(dāng)其中1臺出現(xiàn)故障時切換到備用泵。在該系統(tǒng)中通過檢測pH值來控制爐水中磷酸鹽的加入量,pH值要求控制在914~9.78,當(dāng)其中1臺機組的pH值低于9.4時,啟動相應(yīng)機組的加藥泵。此時,磷酸鹽加藥箱內(nèi)的磷酸鹽溶液經(jīng)過管道(管道上的閥門都為手動閥,正常時為打開狀態(tài))被泵入相應(yīng)機組的除氧器出水管加藥點。若3#機組的加藥計量泵出現(xiàn)故障,則打開備用泵與其相連管道上的閥門,備用泵接替3#機組的加藥計量泵,為3#機組的爐水加藥;4#機組亦然。由于爐水中加入了適當(dāng)?shù)牧姿猁}及氫氧化鈉,可提高爐水的緩沖性能,并有利于維持爐水pH值的穩(wěn)定性,從而防止鍋爐水冷壁的結(jié)垢和腐蝕。
該系統(tǒng)將爐水水樣經(jīng)過減溫減壓裝置引入磷酸表及pH表探頭進(jìn)行測量,經(jīng)過模擬量轉(zhuǎn)換,再經(jīng)控制系統(tǒng)PID運算后控制變頻器輸出,控制加藥泵轉(zhuǎn)速,從而實時控制爐水的加藥量,使?fàn)t水的磷酸根濃度與pH較好地保持在合格的范圍內(nèi)。圖2給出其控制流程圖。該控制分為調(diào)節(jié)器、執(zhí)行器、被控對象及變送器4部分。其中,調(diào)節(jié)器由S7-200PLC和相應(yīng)控制軟件組成;執(zhí)行器由變頻器、電機和計量泵組成;被控對象為爐水;變送器采用分析儀表,即pH表。
圖2 控制流程圖
3.1 控制流程
圖3給出3#機組的爐水加藥控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)從在線分析儀表(磷酸根表、pH表)中提取4~20mA信號,根據(jù)運行工藝參數(shù)和確定的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行窗口式PID復(fù)合運算,中間結(jié)果送變頻器,控制加藥泵加藥量以實現(xiàn)加藥的自動閉環(huán)調(diào)節(jié)。
圖3 3#機組爐水加藥控制系統(tǒng)
3.2 控制系統(tǒng)組成
該控制系統(tǒng)選用上位機軟件WinCC+西門子PLC的組合方案。PLC系統(tǒng)通過PorfiBus總線方式與上位機WinCC連接。如圖4所示。其中上位監(jiān)控部分由工業(yè)計算機(WinCC)來完成。監(jiān)控工作人員可通過CRT實時監(jiān)控系統(tǒng)的運行狀況.設(shè)定或修改系統(tǒng)的運行參數(shù),同時通過CRT遠(yuǎn)程軟件控制系統(tǒng)運行。上位工控機進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和管理,并與MIS系統(tǒng)等聯(lián)網(wǎng)。上位機可對控制器進(jìn)行組態(tài),組態(tài)范圍包括控制器的網(wǎng)絡(luò)地址和時間、選擇控制算法、設(shè)定算法參數(shù)、設(shè)定控制量的設(shè)定點、選擇算法中輸入量及輸出量的通道等。下位控制部分由安裝在現(xiàn)場的一套可編程控制器(PLC)來完成。它是自動加藥控制系統(tǒng)的核心,用于采集相應(yīng)的水質(zhì)數(shù)據(jù)。由于化學(xué)加藥系統(tǒng)具有純滯后性質(zhì),會導(dǎo)致控制作用不及時,引起系統(tǒng)產(chǎn)生超調(diào)或振蕩,而利用計算機可方便實現(xiàn)滯后補償。采用改進(jìn)的數(shù)字PID控制算法和模糊控制算法,使控制器利用輸出控制信號調(diào)節(jié)現(xiàn)場的交流變頻器,進(jìn)而控制電機的轉(zhuǎn)速,以調(diào)節(jié)加藥泵。電氣部分的控制方式設(shè)計為遠(yuǎn)程和本地兩種,以實現(xiàn)手動/半自動/自動三種功能,后兩種功能由上位機切換。
圖4 控制系統(tǒng)組成
4 IFC算法的濾波處理應(yīng)用
控制系統(tǒng)中,濾波程序的基本原理是在周期內(nèi)連續(xù)采樣5個數(shù)值,并求出其平均值采集當(dāng)前值,并求出采集值與平均值的差值△=Xi-X;若|△|>0.2,則舍棄Xi,取X=0.2作為按實際情況設(shè)定的信號波動范圍值;若|△|≤0.2,則X1出棧,X2替換X1,X3替換X2,X4替換X3,依次遞推。用當(dāng)前采樣的X6替換X5,然后用這5個新數(shù)值再求X,進(jìn)行比較,如此循環(huán)執(zhí)行該程序即可實現(xiàn)濾波功能。圖5為采用濾波程序后,放大了的pH值趨勢,由此可見,濾波效果良好。圖6給出控制操作界面圖。
圖5 放大的pH值濾波效果圖
圖6 控制操作界面圖
5 結(jié) 語
實踐證明,基于PLC的化學(xué)自動加藥控制系統(tǒng)可靈活滿足各類化學(xué)加藥系統(tǒng)的在線監(jiān)控。該系統(tǒng)投運以來,運行穩(wěn)定、可靠、鍋爐及輔機設(shè)備能**實現(xiàn)自動調(diào)節(jié),達(dá)到了預(yù)期效果,解決了以往手動控制難保證水質(zhì)指標(biāo)穩(wěn)定的問題,減輕了運行人員的工作強度,得到一致好評。